降本增效 开源节流丨田阳铝厂多功能天车滑触线升级改造项目圆满竣工
降本增效
开源节流
田阳铝厂多功能天车滑触线升级改造项目圆满竣工
近日,田阳铝厂电解四工区成功完成多功能天车滑触线的更换工程,车间生产效率将迎来显著提升。
电解多功能天车作为生产流程中的关键设备,其滑触线的性能直接关系到天车的运行效率和安全性。长期以来,田阳铝厂二厂电解车间天车供电系统使用的H-1250A型滑触线,在电解车间的高温环境下,滑线内衬导电带出现磨损、打花、损坏、变形等现象,吊扣、绝缘套出现腐蚀、老化、损坏等情况,伸缩节装置动作不灵活及绝缘子多处出现断裂等。这些问题导致集电器滑块在运行过程中频繁出现刮碰、弹跳、卡顿等现象,进而引发集电器支架变形损坏、滑块脱出,造成相间接地短路,天车因此频繁断电。这不仅极大地降低了生产效率,还增加了设备维护成本和潜在的安全风险。
为从根本上解决这些问题,田阳铝厂决定对原有的H-1250A型滑触线进行更换,升级为性能更为卓越的H-1600A型滑触线。为此,该厂专门投入专项资金,引进了H-1600A型滑触线的新技术和产品,并组建了一支由专业技术人员构成的团队,负责制定详尽的改造方案。
车间班组在天车滑触线更换前进行动员分工
在施工过程中,面对复杂多变的现场环境和高空作业带来的挑战,施工人员严格把控每一个环节,确保施工质量和进度。检修车间科学调配资源,共组织67名经验丰富、技能精湛的员工参与此次改造工程。他们被科学地划分为三个工作小组,分工明确,协同作业。在拆除旧滑触线后,对天车轨道进行了全面清理和细致检查,随后有序安装新滑触线系统,包括固定支架、绝缘节、进线电源、伸缩节、滑触线本体以及集电器等关键部件。安装完成后,还进行了严格的调试和检测,确保新系统能够稳定运行。
工作人员齐心协力将新的滑触线抬放到安装地点
鉴于工作量庞大以及技术细节极为复杂,在车间主任精准、合理且基于丰富实践经验的分工部署下,仅用短短两天时间,便高效、高质量地完成了两个工区的滑线整体更换工作。
天车滑触线有序安装中
得益于车间精准合理的分工部署和团队成员的默契配合,整个更换工程在短短两天内便高效、高质量地完成。新安装的H-1600A型滑触线采用了优质的导电材料和先进的制造工艺,具有出色的导电性、耐磨性和抗腐蚀性。经测试,天车在新滑触线的支持下运行更加平稳顺畅,供电中断的情况得到显著改善,生产效率大幅提升。
此次电解多功能天车滑触线的成功更换,是田阳铝厂推动技术升级、优化生产流程的重要举措,为公司实现高质量发展提供了有力保障,也为各单位的设备改造升级提供了有益借鉴。
(作者:陆斌)