降本增效 开源节流丨德保电厂:350MW机组循环硫化床锅炉防磨隔栅改造
降本增效
开源节流
德保电厂:350MW机组循环硫化床锅炉防磨隔栅改造
存在问题
循环硫化床锅炉在运行过程中,水冷壁因长期受到高温流化物及飞灰颗粒的冲刷磨损,非常容易出现泄漏,进而影响机组的稳定运行。频繁的非计划停机不仅增加了维修成本,还严重影响了电力供应的稳定性和可靠性。
解决措施
对标学习:为了从根本上解决这一问题,2023年下半年,德保电厂通过与华磊对标求证,防磨格栅技改可大幅降低水冷壁管磨损,延长水冷壁管的使用寿命,有效解决因炉膛受热面磨损泄漏发生的非停问题,提高机组安全性;从而减少因非停带来的开机成本增加、供电受限。据考察格栅设备使用寿命可达5年以上(最长使用年限已超过7年),设备可靠性高。
技术改造:基于以上考察结果,德保发电厂于2024年1月完成了对两台机组的循环硫化床锅炉防磨隔栅技术改造。改造的防磨隔栅采用了先进的材料和设计理念,能够有效吸收和分散飞灰颗粒对水冷壁的冲击力,从而大大延长了水冷壁的使用寿命。
施工人员正在进行防磨隔栅改造
成果及经济效益:改造后的炉膛,运行10个月以来,炉膛受热面从未因为水冷壁磨穿泄漏。与2023年相比每台机组每年减少了2次因水冷壁泄漏导致的非计划停机。每次非计划停机的开机成本高达75万元,因此,两台机组每年仅此一项就可节约开机成本约300万元。其中节约开机用煤量1200吨,减少碳排放量1426吨。
此外,防磨隔栅的改造还带来了其他方面的积极影响。一方面,减少了因停机维修导致的人力、物力和时间成本;另一方面,提高了机组的运行稳定性和可靠性,保障了电力供应的连续性,同时也增加了企业的经济收益。
值得一提的是,尽管防磨隔栅技术改造的初期投资达到了300万元,但考虑到其带来的长期经济效益和节能减损效果,这一投资无疑是值得的。改造后的机组在降低故障率、提高运行效率方面表现出色,每年因减少停机时间多发2.5亿千瓦时电量,预计在未来几年内将继续为企业创造可观的经济效益。
(作者:刘秀春)