降本增效 开源节流丨德保发电厂:浆液循环泵变频改造助力节能减排
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开源节流
德保发电厂:浆液循环泵变频改造助力节能减排
在当前的能源形势下,节能减排已成为电力行业的重要任务。燃煤作为电厂主要的能源消耗和排放源,其脱硫系统的节能改造显得尤为重要。近日,德保发电厂实施了脱硫系统浆液循环泵的变频运行,取得了显著的节能效果。
脱硫浆液循环泵是燃煤电厂脱硫系统的关键设备,其运行效率直接影响脱硫效果和能耗水平。传统的浆液循环泵通常采用定频运行方式,无法根据机组负荷和脱硫需求进行灵活调节,导致能耗较高。为了降低能耗,提高脱硫效率,2024年9月下旬德保发电厂决定对浆液循环泵进行变频试运行。
变频调速技术通过改变电机的供电频率来调节其转速,从而实现对泵流量的精确控制。在脱硫系统中,变频调速技术根据烟气中二氧化硫的浓度和脱硫效率的需求,来实时调整浆液循环泵的转速,使其始终运行在最佳工况点。这样不仅可以降低电耗,还可以提高脱硫效率,实现双重效益。
通过接入变频器,实现对浆液循环泵的变频调速控制
工频运行时,德保发电厂的脱硫系统浆液循环泵采用定频运行方式,能耗较高,且无法根据实际需求进行灵活调节。变频后,通过接入变频器,实现了对浆液循环泵的变频调速控制。在实际运行中,变频器根据脱硫系统的实际需求,实时调整浆液循环泵的转速,使其始终保持在最佳工作状态。
工作人员实施接线
经过一段时间的运行监测,将生产运行情况相近的1#机组2024年6月和11月进行对比分析,结果显示,变频运行后的浆液循环泵能耗显著降低,节电率0.14%达到了预期目标。同时,脱硫效率也得到了提升,出口二氧化硫浓度稳定控制在超低排放限值内。这一改造不仅降低了电厂的运行成本,还提高了其环保效益。
改造后的脱硫系统浆液循环泵试运行,能耗显著降低
此外,变频调速技术的应用还带来了其他方面的优势。由于变频器可以实现电机的软启动和软停机,避免了传统启动方式对电网和机械设备的冲击,延长了设备的使用寿命。同时,变频器还可以对电机进行过载、过流、欠压等保护,提高了设备的运行可靠性。
此次脱硫系统浆液循环泵的变频运行方式的调整,是德保电厂节能减排的一次比较成功实践,不仅降低了能耗,提高了脱硫效率,还为其他电厂的脱硫系统节能改造提供了有益的借鉴和参考。未来,随着变频调速技术的不断发展和应用,相信会有更多的电厂加入到节能减排的行列中来,共同推动电力行业的绿色发展。
(作者:刘秀春)